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难降解污水生物处理

  • 南降解.jpg

  • 典型案例

    难降解废水工程案例以浙江某印染厂为例,该印染公司的污水站处理能力为4000t/d,由于废水中存在难降解的物质,致使整体生化最终出水TN超标,需解决难降解物质对生化系统的影响。

废水水质:该厂主要以纤维印染为主,主要原料包含两大类天然纤维和人造纤维;其中天然纤维以真丝为主(产量较少),人造纤维以人棉和人丝(人丝包含粘胶纤维、铜氨纤维)为主;染料主要为两大类活性染料及酸性染料;其它助剂包含:尿素、皂化剂、纯碱、元明粉、柔软剂等。

该厂进出水水质如下表:


pHCODCr
(mg/L)
BOD5
(mg/L)
总氮(mg/L)氨氮(mg/L)电导率(μs/cm)
进水8~9≤800≤300≤150≤130≤3500
二沉池出水----70----304月5日----

设计改造后出水水质如下表:


CODCr
(mg/L)
BOD5
(mg/L)
总氮
(mg/L)
氨氮
(mg/L)
色度(倍)SS
(mg/L)
pH
标准≤100≤20≤15≤10≤50≤406月9日
    改造针对的问题
  • 1、由于染整工艺及其生产产品的复杂性,厂区废水中含有难降解的PVA类废水,按原有处理工艺,该股难降解的废水既无法分解处理又影响后端生化系统处理TN的效率。

  • 2、现有生化系统内无生物填料,无法增加污泥浓度,污泥浓度为3500mg/L,污泥浓度低。

  • 3、反硝化负荷大,现有设施缺氧池容积不够,且处理能力为70mg/L左右,即进水TN<85时,可以达标排放。目前进水为100-150mg/L,按照150mg/L设计,二沉池出水勉强达到30mg/L以下。且由于缺氧池容不够,大回流比下使得水流的过流速度过快,有效接触时间短,大部分COD到好氧段降解,反硝化可利用的碳源受限,造成碳源浪费。

  • 4、原水中含有近20mg/L左右的有机氮,很难在现有设施中氨化出来,继而影响总氮的去除。

技术改造/ Technical renovation
  • 工艺流程:

    流程1.jpg

  • 增设水解酸化池:
    针对该厂水质特点及部分工艺缺陷,调整污水处理工艺,增设水解酸化池,在水解酸化池布置SJ高效脱氮填料,印染废水B/C约为0.2,水解酸化池可使部分难降解有机物转化为可生化降解的BOD5,既解决了难降解物质对后端生化的影响,又提高了废水本身的碳源利用率,提高后端反硝化去除TN的效果。

    流程2.jpg
  • 添加填料生物模块:
    在水解酸化池、A池以及O池中布置SJ高效脱氮填料。新建水解酸化池中采用固定式安装模式来布置填料,AO做成框架式,以便不停水吊装,不影响原有系统正常运行。

    流程3.jpg
改造效果/ Modification effect

改造后,该废水处理设施经过一段时间的稳定运行,处理后的水质见下表


CODCr
(mg/L)
BOD5
(mg/L)
总氮
(mg/L)
氨氮
(mg/L)
进水≤800≤300≤150≤130
生化出水800.9131.2

实践表明,采用物化预处理+厌氧水解酸化+AO工艺,与苏净高效脱氮填料的优势结合,进行整体工艺包改造后,以该印染厂为例的难降解废水能得到有效的处理,优于传统的活性污泥法,使出水稳定达到一级A标准。

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